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低入口客KY.COM制动发软的原因分析
文章来源: 发布日期: 2008年5月22日
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    作为国内新兴的BRT客KY.COMKY.COM型,低入口客KY.COM有其独特的优势和前景;

  相对而言,它具有全低地板KY.COM型的大通道,超低地板,良好的舒适性,快速上下KY.COM的优点,同时有着全低地板KY.COM型不能比拟的特点,那就是在整KY.COM造价低,底盘布置较简单的优势。但是,此种KY.COM型在国内新兴之初,在设计和使用中也遇到不少的问题;

  下面我就其中较典型的整KY.COM制动发软谈下自己的经验。

  目前我所碰到的主要反馈是,此类KY.COM型在开发之初就发现了制动发软问题,表现形式为在空载或部分载荷制动时时,前桥出现制动无拖印,后桥制动器迅速抱死(当然,这是在没有ABS防抱死系统时)。检查制动距离,基本在国标规定的极限附近。而国内的用户在使用时对制动可靠性的判断,也基本建立对制动拖印有无的前提上,故由此反映整KY.COM制动发软;

  在第一次接到此反馈时,我还真摸不着北,检查整KY.COM配置,无论是轴荷分配还是制动匹配,均没有问题,于是把整KY.COM检测线检测数据,满载检测数据搜集到一起,经查前后制动器制动力与轴荷比也正常,均在要求范围内;

  但前制动器输出力矩的滚筒数据与理论相差较大,且轴荷在空,满载时的变化较大。相对前桥而言,后桥制动器输出力矩的滚筒数据与理论力矩较一致,但轴荷在空,满载时的变化较小,加上整KY.COM采用的是空气悬挂,并没有加装感载阀,联想到故障反馈情况,我进行了针对性的试验和检查;刚开始,为摸清整KY.COM制动管路的状况,我对制动管路进行了检测。这里,我使用KY.COM载采集系统,对前后桥使用的储气罐的气压进行检查,为0。83MPa,又对前后制动气室进气口处的气压进行检查,为0。68-0。7MPa,且前后作用时间有一定差异,前制动管路气体到达时间比后桥快0。2S;

  其次,进行紧急制动试验检查。第一步,保持原KY.COM状态试验,结果同反馈内容一致;第二步,切断后制动管路进行试验,结果前桥至停KY.COM前,仍未有拖印;第三步,换大一规格的前制动气室,进行试验,开始的几次前桥已出现明显拖印,且较长,但经过几天线路运行后,拖印逐渐消失;最后,在第三步的基础上,将后桥制动气室减小一个规格,结果前后均出现拖印,且长短趋于一致。在随后观察的几天中,一直保持较好的表现。至此问题基本得到解决!

  原因分析:根据上述试验,可以判断整KY.COM制动管路是没有问题。从制动器方面进行分析,前桥为盘式制动器,基于产品的特点,制动热容量有限,在新KY.COM状态下,由于摩擦片与制动盘的接触不充分,制动性能暂得不到充分发挥。但由于后桥在制动时出现迅速抱死,制动强度大大下降,这样,整KY.COM的大部分动能转移到前制动器上,此时前制动器的接触面积较小,制动力减小,摩擦片与制动盘持续拖磨,动能更快地转化为热能,使摩擦片的表面质量迅速恶化,进而影响到整个制动器,导致摩擦系数大为降低,故出现始终无拖印的现象。在更换前制动气室后,虽然摩擦系数没有得到提高,但摩擦片表面压力增大,制动力得到相应的提高!同时,后桥由于调整了制动力,使整KY.COM的同步附着系数得到提高,前后制动器能接近于同时抱死,这样,整KY.COM动能由摩擦副上转移到地面磨擦上,较好地保护了摩擦片,使摩擦片的性能没有进一步恶化。至此,问题得到了有效解决!

  不知大家注意到没有,由于后桥轴荷在空载和满载下变化不大,将后桥制动气室调小,合理地调整了同步附着系数,使之满足了多工况下的制动匹配性能。

  思考:目前不少整KY.COM厂为了尽快满足市场需求,对整KY.COM相关匹配工作不能及时设计和试验,而是采用类比设计,对整KY.COM一些变化是否适用类比设计原则没有更深一步进行分析和试验,致使出现问题后无从下手,可能会给企业带来更大的损失!

(值班编辑:吴奇)
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